创高产 降消耗 车间个个有诀窍

发布日期:2015-03-16 浏览次数:0

 

创高产 降消耗 车间个个有诀窍

——创高产、降消耗先进车间报道

春节过后,销售员早早奔赴市场,抢占先机,销售战线捷报频传,单日销量创出历史新高。为保障市场需求,公司也在生产系统掀起了“创高产、降消耗”的热潮。下面是办公室对在此次活动中表现突出几个车间进行的采访报道:

3#车间

对于3#车间而言,整个2014年可以说是灰色的一年,由于设备改造不良、人员管理不善等原因,致使车间欠产严重,各项生产指标未能完成,成为公司2014年的一块“心病”。

2015年2月初,根据公司安排,对3#车间负责人进行了调整,原16#带班长耿东受命于“危难”之际,接过了3#抄纸主任的担子。而从最近的产量信息反馈来看,3#车间已连续9天日产量过80吨,真的可以算得上是一扫2014年的颓势,新年新气象。同样的车间,同样的员工,只是换了个主任,就一下子从反面典型成为正面典型,这背后经历了哪些变革?带着这一疑问,我采访了车间主任耿东。

从与耿东的对话中我了解到车间“大变身”的秘密所在:

第一点,加强人员队伍管理。据耿东回忆,他2月2日初到3#车间时,呈现在他面前的是:人员管理比较混乱,职工思想懈怠,生产积极性普遍不高,集体主义观念不强这样一幅景象。意识到人员管理的重要性,耿东决心先从“人”开始。首先,从思想教育入手,加强集体主义观念教育,强化职工的集体归属感和集体荣辱观;对职工灌输付出思想,要想有回报就必须先付出,要对工作心存敬畏之心,因为它是一家人生活的保障。其次,实行“制度上墙”,将车间内所有制度规定明确成纸质材料,张贴上墙,一一对照,严格执行。再次,明确职责分工,定岗定责、定职定牌。如车间现场管理方面,他将车间卫生区域详细分解到人,并制作了专门的牌子加以标示。同时,制定卫生检查制度,每周一、周四检查卫生,先由带班长自查,周五由车间主任进行复查。

第二点,深入调查研究纸车间存在问题,认真钻研解决办法。2014年3#车间未完成生产任务还在于纸机问题不断,非正常停机较多。耿东上任后,深入车间一线,仔细调查研究,对车间的机器设备从头到尾进行了把脉,及时掌握第一手资料,积极与设备部、机械制造商、自动化工程师进行交流沟通,理顺了整改思路,采取有针对性的措施保证了纸机的平稳运行。

在谈到车间年度目标任务时,耿东非常谦虚的说,最大的愿望就是确保年底完成公司下达的27000吨的生产任务,因为一月份欠产太多,他需要和3#车间的职工一起,在后面的几个月奋起直追。

在采访现场,我看到他办公桌上放着早上买的几个火烧,那是他今天的早饭,而当时已是下午一点半,火烧一直在那放着,甚至连方便袋都未曾动过。正是由于他吃苦耐劳的精神,才换来了3#车间天翻地覆的变化。

9#车间

生产品种克重下降,产量不降反升,节能降耗效果显著,且产品质量更趋稳定, 9#车间是如何做到这些的呢?关键因素在于工艺优化和设备改造。

工艺优化。一直以来,制约9#车间车速提高的最大因素在于脱水效率不高。为响应公司创高产的号召,9#车间主任王晓在深入调查研究的基础上,经过反复试验探索,终于发现,在不影响印刷效果的前提下,通过降低成纸厚度一丝的办法可以提高纸机脱水效率。通过与新产品研发部反复试验,9#车间在原来120g的基础上成功研发出120g/A,这个品种的特点在于克重更低,但印刷效果不变,既满足了市场需求,车速一下子由45米/分钟提高到了60米/分钟。车速提高了,车间产量也就提上来了,仅靠这一点,9#车间每班平均日产量由原来的2.6吨提高到了3.8吨。

车间改造。原来9#机台只生产原纸,由后整理车间统一施胶,最终才能形成产品。经过年底的设备改造,新上在线施胶系统,产品一步到位,无需二次加工,既节约了施胶成本,减少了施胶过程中经常断纸带来的浪费,同时,由于工艺稳定,产品质量也有较大提升。拿一款长纤维壁纸产品来说,以往要在后整理施两遍胶,凹凸感效果时好时坏,现在一次成纸,产品凹凸感效果更好更趋稳定。从采访中了解到,经改造后车间内部粉尘大大降低,原来每天至少打扫卫生3-4次,现在已无需额外安排专人打扫卫生清理粉尘了。除此之外,9车间还进行了天然气改造,天然气相比蒸汽,具有经济实惠、安全可靠、环保节能的特点,王主任给我算了一笔账,通过使用天然气,9#车间吨纸耗电量下降了80度左右。

随着天气转暖,昼夜温差缩小,9#车间已经进行了初步提速,车速提高了5米左右,从4月份开始车间将进入全面提速阶段,届时,车间产量也将有大幅度提高。2015年公司下达给9#线的生产指标是3400吨,对于这个目标任务,9#车间全体员工是信心百倍,志在必得。

18#车间

18#线自年底改造以来,车速提高、产量提升、质量稳定、节能降耗成效显著,交出了一份优秀的成绩单,成为近期表现抢眼的先进典型。

通过采访车间负责人段学柱,对车间在提速、增产、降耗、等方面所取得的成绩有了全面了解。

提速:一直以来,制约18号机车速提升的最大障碍就在于烘缸的干燥能力不足,只要解决了这一难题,车速就能实现大幅提升。带着这一问题,耐磨纸分公司领导及段主任进行了长时间的调查研究,经过反复交流讨论,最终确定改造方案:新增一组烘缸,由原来的4组烘缸增加至5组;将二三组烘缸相连,实现了所有烘缸串联成线。如此一来,即大大提升了烘缸的干燥能力,为车间提速奠定了坚实基础。如今的18#线,经过提速后,车速已由原来的55米提升到70米(150g品种已达到72米)。

增产:得益于车速提升,车间产量实现大幅度提升,据统计,18号车间日产量已由原来的24吨提升至31吨,提高了约7吨。今年,公司下达给18号车间的任务指标是7300吨(2014年,这一指标还是4200吨),而且,今年高克重产品占比并不高,一下子提高了3100吨,增长了约74%。

降耗:2月份车间检修时,18#车间将原来的2台水环浆泵全部替换成了三叶浆泵,仅此一项,车间日用电量就下降2000度左右,按每度电7角钱算,每天即可节约1400元,数据非常可观。段主任还对比了几个用电数据:刚开机时,整各车间的吨纸用电量在 1400度左右,2014年签订的生产合同上是1158度,2015年生产合同上是850度,而现在经过改造后,车间的吨纸耗电量一直维系在600度左右。现在每吨壁纸原纸成本可降低250元左右,这就为我们的产品在市场上提供了良好的议价优势。

在车间现场,当看到来来往往辛勤忙碌的职工时,我问道:我们的员工每天都这么忙吗?段主任解释说,车速提高以后,产量跟着上来了,这样以来就增加了包装工的劳动量。所以,在18号车间,当你看到以下现象时也就不觉得奇怪了:网子工帮着复卷包装;包装工要跑着上厕所,经常早饭顾不上吃晚上一起带走;带班长带头干,四处补位;车间主任也时刻靠在纸机上。

段主任跟我提到了车间下一步打算,现在的供浆能力已经满足不了车速的要求,因此,下一步车间计划新增一个浆罐、一个加添池,加大现有湿损浆泵功率,如果做到了这些,未来车速提升至80米也不在话下。他还提到,4月份车间将进行天然气改造,新增天然气干燥箱2台,届时,产品质量将进一步稳定,耗电量将大大下降。